工程建筑公司QC小组超高大截面框架柱成型质量控制现场型成果汇报.docx
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1、超高大截面框架柱成型质量控制XX第三建设有限公司XX公司飞扬QC小组第一章工程概况11.1 工程建设概况一览表11.2 管理目标1第二章QC小组概况22.1小组基本情况22.2小组成员情况22.3小组活动计划表3第三章选题理由43.1工程难点43. 1.1工程质量要求高44. 1.2框架柱截面、高度大43. 2现场情况4第四章现状调查44. 1现场调查45. 2统计分析4第五章设定目标66. 1子目标66.1.1 垂直度偏差控制目标66.1.2 涨模、漏浆控制目标66.1.3 标6第六章原因分析77. 1工艺简介76.2原因分析8第七章要因确认97.1 要因确认计划97.2 要因确认实施107
2、.2.1技术交底不到位107.2.2管理制度不健全117.2.3检查验收不合格127.2.4钢筋定型定位不准127.2.5模板安装不合格137.2.6混凝土浇筑不合理147.2.7振捣设备保养、保管差157.2.8未提前润湿泵管、座浆157.2.9模板质量差167.2.10方圆扣刚度不足167.2.11木背楞刚度不足177. 2.12混凝土质量差187.3要因确认结果19第八章制定对策198. 1对策选择198. 2对策实施计划19第九章实施对策209. 1”技术交底不到位”对策实施209. 1.1对策实施2010. 1.2阶段性实施效果209.2”模板安装不合格”对策实施219. 1.1对策
3、实施2110. 1.2阶段性实施效果21第十章效果检查2211. 1质量效果2211. 2经济效果23第十一章制定巩固措施241 1.1设立施工样板区242 1.2巩固复查25第十二章总结和下一步打算2512 .1总结2513 .2下一步打算26超高大截面框架柱成型质量控制XX第三建设有限公司XX公司飞扬QC小组第一章工程概况1.1 工程建设概况一览表工程名称XX贸易便利化集成营运基地工程性质物流仓库.工程地址XX市XX新区业盛路、洋浩路、双惠路、汇港路建设规模包括4幢物流仓库、2座高架转盘、高架道路、1号变电所及辅助用房,2号变电所及水泵房,2个门卫房总占地面积11.3万in?总建筑面积16
4、.3万-建设单位XX自贸区联合发展有限公司设计单位中国海诚工程科技股份有限公司勘察单位XX岩土工程勘察设计研究院有限公司合同要求质量区优质工程监理单位XX海龙工程技术发展有限公司工期546天总承包单位XX第三建设有限公司安全XX市文明工地表1-1工程建设概况一览表洋山贸易便利化集成营运基地项目位于上海市浦东新区洋山自由贸易区。总建筑面积16.4万平米(不含地下室).主要分为4幢物流仓库、2座高架转盘、高架道路及其他辅助用房。一、4摊物流仓库物流仓库采用框架结构+屋面轻钢结构,长123m,宽IIlm,地上3层,总高度26.9mo二、2座高架装卸平台高架转盘采用框架结构,地上2层,总高度17.8m
5、.三、高架道路及其他辅助用房包括1号变电所及辅助用房,2号变电所及水泵房及2个门卫。1.2 管理目标表1-2管理目标一览表管理目标以价值创造为宗旨,以科学、高效、创新的管理手段成为最具竞争力的管理团队。工期目标绝对工期546日历天质量目标XX市区优质工程,争创“白玉兰”安全文明目标“XX市文明工地”、“XX市观摩工地”绿色施工目标XX市绿色施工样板工程第二章QC小组概况1 .1小组基本情况为提高施工质量,确保XX市区优质结构,争创“白玉兰”,2018年7月20日,项目部组建了施工管理能力强、人员搭配合理的“飞扬QC小组”。表2-1课题概况一览表课题超高大截面框架柱施工质量控制小组名称飞扬QC小
6、组小组活动时间2018年8月1日2018年10月1日小组成立时间2018年7月20日课题类型现场型小组注册号课题注册时间2018年7月课题注册号组长付明明小组成员8人小组受教育时间均经过QC小组活动基础知识教育出勤率100%活动周期61天QC教育36小时2 .2小组成员情况表2-2小组概况一览表序号姓名学历性别职务组内职务组内分工1本科男项目经理组长总体策划、指挥决策2本科男项目总工副组长参与策划、制定方案、问题分析3本科男项目副经理副组长组织施工、落实方案4大专男质量总监组员监督落实质量控制措施,负责质量验收5本科男技术主管组员负责解决施工过程中的技术问题6本科男质量工程师组员具体实施、质量
7、控制7本科男专业工程师组员具体实施、质量控制8大专男资料员组员资料及数据收集整理3 .3小组活动计划表为有组织、有目的、有计划的开展QC小组活动,“飞扬QC小组”在活动开始前根据项目实际情况制定了科学合理的活动计划,并严格按照活动计划开展QC小组活动,确保每次活动均达到预期效果。表2-3小组活动计划表制表人:彭伟制表日期:2018年10月1日计划进度实际进度第三章选题理由3.1工程难点3. 1.1工程质量要求高工程质量必须确保XX市区优质结构,争创“白玉兰”奖。要求框架柱混凝土质量一次验收合格率290机4 .1.2框架柱截面、高度大本工程框架柱截面尺寸较大,方柱最大为L4XL5m,圆柱直径为L
8、2m;高度较高,最大为11.9m,施工难度大。3.2现场情况目前本工程处于主体结构施工阶段,验收时发现框架柱混凝土质量一次验收合格率仅为82%,不符合工程质量要求。由于本工程现阶段施工现场框架柱混凝土质量一次验收合格率不能满足工程质量要求,因此小组经过研究决定,将本次研究课题确定为“超高大截面框架柱施工质量控制”。第四章现状调查4.1 现场调查针对混凝土框架柱施工过程中可能出现的质量问题,小组成员对1#、3#物流仓库一层已完成浇筑的框架柱(共计220个)出现的问题进行了调查分析,调查结果显示,影响框架柱混凝土质量合格率的问题主要有以下几个方面。表4-1质量合格率统计表质量问题截面尺寸超差平整度
9、偏差大垂直度偏差大涨模、漏浆其他合计个数97175240调查时间2018年8月20日负责人XXXX黄纯启卫平年卫平年混凝土一次验收合格率180/220=81.8%4.2 统计分析表4-2框架柱质量问题统计表序号项目频数(点)频率(%)1截面尺寸超差922.52平整度偏差大717.53垂直度偏差大1742.54涨模、漏浆512.55其他25合计40100图4-1框架柱质量问题分布图根据调查统计表,我们对影响框架柱混凝土质量的问题进行了归纳整理,形成频率统计表及分部图,从中可以得出结论:垂直度偏差大是框架柱混凝土质量的主要问题。表4-3国家及公司标准要求序号项目GB50204-2015公司标准检一
10、方法允许偏差允许偏差1截面尺寸+10,-5+8,-3尺量2表面平整度862m靠尺和塞尺量测3垂直度(6用)129经纬仪或吊线,尺量4涨模、漏浆/目测抽查数量10%抽查数量20%另外,小组成员将相关国家标准与公司企业标准进行了研究、比较,从中可以发现标准均不允许出现涨模、漏浆现象,且涨模、漏浆将会间接导致截面尺寸超差、平整度和垂直度偏差过大等问题,因此,经小组成员研究讨论后决定将“涨模、漏浆”作为影响框架柱混凝土质量的另一大问题。第五章设定目标根据“现状调查”中的调查分析可知,若将影响框架柱混凝土质量的关键问题“垂直度偏差大”和“涨模、漏浆”解决90%,那么框架柱混凝土一次验收合格率就可达到(2
11、20-40+1790%+5X90%)/220=90.8%,满足本工程框架柱混凝土一次验收合格率290%的目标。因此可将本次QC活动研究总目标“框架柱混凝土一次验收合格率290%”分解为两个子目标“垂直度偏差减少90犷和“涨模、漏浆问题减少90eo5.1 子目标5. 1.1垂直度偏差控制目标6. 1.2涨模、漏浆控制目标5.2 总目标95 00%90 no%8500%80 0075 00%舌动旭1架柱合格窣QC目标设定合格辜第六章原因分析6.1工艺简介本工程框架柱施工模板采用15mm厚覆面木胶板,次背楞采用40402.5un的方形镀锌钢管钢管代替传统木方,仅在模板拼缝处采用木方拼接便于模板固定,
12、主背楞采用成品方圆扣柱箍,不设置对拉螺栓。方圆扣紧固件40402.5方铜409Omm木方/5HB图6. 1-1方圆扣示意图6.1-2方圆扣实物图15mm覆面木胶板图6.1-2方圆扣加固体系示意图6. 2原因分析针对关键问题“垂直度偏差大”和“涨模、漏浆”,QC小组召开原因分析会,根据本工程方圆扣加固体系的实际情况,分别从“管理、人员、机械、材料、方法”等方面进行分析、归纳、整理。表6.2-1原因分析表序号类别具体原因1管理技术交底不到位管理制度不健全检查验收不严格2人员钢筋定型定位不准模板安装不合格混凝土浇筑不合理3机械振捣设备保管、保养差未提前润湿泵管、模板4材料模板质量差方圆扣刚度不足木背
13、楞刚度不足混凝土质量差5方法方圆扣间距过大加固体系未设斜撑第七章要因确认7.1要因确认计划小组成员根据末端因素制定要因确认计划表,并根据检查情况进行要因确认。表7.17要因确认计划表序号末端因素确定内容确认方法标准责任人确认时间1技术交底不到位是否进行专项技术交底,工人现场操作情况调查分析现场考核操作合格率95%以上彭伟2018.8.202管理制度不健全项目管理制度是否具有针对性,明确岗位职责调查分析各项管理制度健全,落实率100%彭伟2018.8.203检查验收不严格现场全面检查调查分析验收后抽测合格率达到95%以上XX2018.8.184钢筋定型定位不准检查钢筋长度、箍筋规格、绑扎是否满足
14、要求现场验证现场抽查合格率大于95%XX2018.8.195模板安装不合格模板尺寸、加固方式、拼缝大小是否满足要求现场验证现场抽查合格率大于95%XX2018.8.206混凝土浇筑不合理混凝土浇筑工序、振捣是否满足要求调查分析对施工管理人员考核,考核得分大于90分黄纯启2018.8.187振捣设备保养、保管差检查振捣设备保养及检修记录调查分析混凝土浇筑后都有保养和维修记录黄纯启2018.8.198未提前润湿泵管、座浆混凝土浇筑前是否砂浆润管调查分析查看较浇筑台账,确保首车砂浆到场黄纯启2018.8.209模板质量差模板厚度、密实度、表面平整度、光洁度是否满足要求调查分析查看验收记录表,保证进场
15、材料100%合格卫平年2018.8.1810方圆扣刚度不足方圆扣型号、截面尺寸是否满足要求调查分析查看验收记录表,现场实测合格率大于95%卫平年2018.8.1911木背楞刚度不足木方截面尺寸、质量是否满足要求调查分析现场抽查合格率大于90%卫平年2018.8.2012混凝土质量差混凝土配合比、流动性调查分析混凝土配合比单、塌落度试验均满足要求彭伟2018.8.187.2要因确认实施7.2.1技术交底不到位末端因素:技术交底不到位。确认方法:调查分析。标准:现场考核操作合格率95%以上。确认过程:2018年8月20日,QC小组成员彭伟分别对1#、3#物流仓库混凝土施工班组的操作人员进行现场考核
16、,考核情况如下表:序号施工班组施工区域班组人数考核情况合格率不合格合格优良1混凝土班组1#物流仓库25416584%2混凝土班组3#物流仓库23415483%制表人:彭伟制表时间:2018年8月20日图7. 27技术交底照片图7. 2-2技术交底记录结论:由上表及图片内容可以看出,项目管理人员虽对工人进行技术交底,但交底不到位,工人施工操作合格率仅有83%,低于目标值95%,因此技术交底不到位为要因。7. 2.2管理制度不健全末端因素:管理制度不健全。确认方法:调查分析。标准:各项管理制度健全,落实率100机确认过程:2018年8月20日,QC小组成员彭伟对项目部各项管理制度编制及落实情况进行
17、检查,检查情况如下表:图7. 2-3项目管理职责分工图7. 2-4整改通知单图图7. 2-5质量管理责任书结论:由上图看出,项目部人员分工明确,签订各岗位质量管理责任书,将质量责任落实到个人,现场管理到位及时下发整改通知单。管理制度不健全为非要因。7 .2.3检查验收不合格末端因素:检查验收不合格。确认方法:调查分析。标准:验收后抽测合格率达到95%以上。确认过程:2018年8月18日,QC小组成员XX分别对1#、3#物流仓库验收完成的10根框架柱进行复测,复测结果如下:图7. 2-6 1#物流仓库框架柱复测图7. 2-7 3#物流仓库框架柱复测结论:经验收的框架柱复测合格率均为100%,符合
18、要求。检查验收不合格为非要因。表7.2-2框架柱复测统计表施工区域不合格合格优良合格率1#物流仓库037100%3#物流仓库055100%合计0812100%制表人:XX制表日期:2018年8月18日8 .2.4钢筋定型定位不准末端因素:钢筋定型定位不准。确认方法:现场验证。标准:现场抽查合格率达到95%以上。确认过程:2018年8月19日,QC小组成员XX对现场钢筋绑扎完成的40根框架柱进行全数检查,检查结果如下:表7.2-3框架柱钢筋检查统计表施工区域不合格合格优良合格率1#物流仓库0911100%3#物流仓库112795%合计1211897.5%制表人:XX制表日期:2018年8月19日
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