县风源发电有限责任公司兴顺风电场一期安全评估报告.docx
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1、县风源发电总承包公司兴顺西风电场一期IooMW风电工程项目设备安全评估报告某某科电工程科学安全评价总承包公司资质证书编号:APJ-(国)-407202*年7月县风源发电总承包公司兴顺西风电场一期IOoMW风电工程项目涉设备安全评估报告法人代表人:某桂怀技术负责人:某彬项目负责人:接建鹏202*年7月附件及附图附件一各专业查评报告1.1 电气一次设备及系统(640分)1.1.1 风力发电机组与风电场(150分)安全评估项目查评情况及整改建议标准项数无关项数实查项数扣分项数应得分实得分得分率11110314012085.71项目序号评价内容查评情况应得分应扣分实得分整改建议整改时限1.1.1新建(
2、或改扩建)风电场无功电压控制系统、有功功率控制系统,控制调节能力满足电运行要求及调度要求问题:风电场自动发电控制装置、自动电压控制系统(AGC、AVC子站)没有正式投入运行(目前不能控制风机逆变器和动态无功补偿装置)201010建议风电场尽快投入GC.AVC装置,使其能够通过风机监控系统提供的接口实现有功、无功控制,并将AGC子站实时运行数据上传至调度部门立即整改1.1.2风电场应建立风电预测预报体系;风电场应按有关要求配置功率预测系统,并按时投运。系统具有072h短期风电功率预测以及15min-4h超短期风电功率预测功能;风电场应每天按照电力系统调风电场按国家能源局关于印发风电场功率预测预报
3、管理暂行办法的通知(国能新能(202*)177号)有关要求,配置功率预测系统,具有072h短期风电功率预测功能问题:风功率预测系统没有正式投入运行1055建议尽快投入风功率预测系统,每天按照内蒙电力调控中心要求上报风电场发电功率预测曲线尽快整改项目序号评价内容查评情况应得分应扣分实得分整改建议整改时限度机构规定上报风电场发电功率预测曲线1.1.3风力发电机组塔架应具有足够的强度,承受作用在风轮、机舱和塔架上的静载荷和动载荷,满足风力发电机组的设计寿命;风力发电机组塔架固有频率的设计应避开风轮旋转频率及叶片固有频率查阅有关资料,风力发电机组塔架的设计强度能够承受作用在塔架上的静载荷和动载荷,满足
4、风力发电机组的设计寿命问题,现场没有风力发电机组塔架固有频率应避开风轮旋转频率及叶片固有频率的相关资料1055建议收集风力发电机组塔架固有频率方面的相关资料立即整改1.1.4风力发电机组接地电阻应按规定周期进行测试,接地电阻应合格,图纸资料齐全202*年12月某某盛科电力总承包公司对风电场各台风机接地电阻进行了测试,结论均合格(接地电阻在1.900-3.50。范围内,设计值要求小于4)100101.1.5近海风力发电机组设计等级应为S级无此项目/1.1.6风电场应具备下列资料,并按要求向调度机构报送:(I)风力发电机组、无功补偿装置、主变压器等设备主要技术规范、技术参数及电气模型;(2)涉的继
5、电保护及安全自动装置图纸、说明书、调试报告;(3)调度自动化设备技术说明书、技术参数以及设备验收报告;风电场向某某电力调通中心报送了,风力发电机组、无功补偿装置、主变压器等设备主要技术规范、技术参数;涉的继电保护及安全自动装置图纸、说明书、调试报告;调度自动化设备技术说明书、技术参数以及设备验收报告;远动信息(包括电流互感器、电压互感器变比及遥测满刻度值)相关技术资料;电气一次系统图、现场运行规程;风力发电机组变频器的技术资料20020项目序号评价内容查评情况应得分应扣分实得分整改建议整改时限(4)远动信息(包括电流互感器、电压互感器变比及遥测满刻度值)相关技术资料;(5)电气一次系统图、现场
6、运行规程(6)风力发电机组变频器的技术资料1.1.7风力发电机组制造方提供的正式技术文件、图纸、试验报告、调试报告应完整齐全,并符合相关标准风机制造厂家提供了远景EN2.3-115型风电机组说明书东汽FDl16A型风电机组说明书远景EN2.3-115型风电机组安装、维护手册东汽FDl16A型风电机组安装、维护手册等技术文件、图纸及风机调试报告,调试报告中提供了风机自动启动、并和停机功能试验、偏航对风调向试验、变桨对风调向试验等单项试验内容100101.1.8应对风力发电机组控制器的控制功能进行试验,确认各项控制功能准确,可靠:(1)根据风速信号自动进行启动、并和停机功能试验;(2)根据风向信号
7、进行偏航对风调向试验;(3)根据功率或风速信号进行的大、小发电机切换试验(对于双发电机);(4)转速调节、桨距调节及功率调节试验(对于变速恒频机远景EN2.3-115型、东汽FDl16A型风力发电机组现场调试期间进行了液压刹车系统测试、变桨系统测试、齿轮箱系统测试、发电机系统测试、偏航系统测试、安全链及控制面板开关功能测试自检功能测试、风机启动与并测试、风机主控系统现场测试、自动并测试、变频器调试等单项试验,试验结果合格20020项目序号评价内容查评情况应得分应扣分实得分整改建议整改时限组);(5)无功功率补偿电容分组投切试验(对于异步发电机);(6)电异常或负载丢失时的停机试验等;制动功能试
8、验(正常刹车、紧急刹车)1.1.9应对风力发电机组控制系统的安全保护功能进行检查和试验,确认各项安全保护功能准确,可靠:(I)转速超出限定值的紧急停机试验;(2)功率超出限定值的紧急停机试验;(3)过度振动的紧急停机试验;(4)电缆的过度缠绕超出允许范围的紧急停机试验;(5)人工操作的紧急停机试验远景EN2.3-115型、东汽FDl16A型风力发电机组为双馈异步发电机额定转速1800转/分、1380转/分,当最大转速达到2480转/分、1980转/分时超速保护动作停机最大功率超出2800kW、220OkW时机组保护动作停机机舱振动加速度达到2ms2,超速保护动作停机偏航调整时电缆的过渡纽缆土9
9、20度,纽缆保护动作停机机组具备紧急停机按钮,在特殊情况下在监控室、风机就地均可操作停机。机组调试报告中有上述保护测试记录200201.1.10风力发电机应具有两套独立的控制系统(主控和就地),能同时进行监控。主控室风机控制系统与风电机组就地控制系统之间应有可靠的通信联系设备,不应因单一设备故隙影响主控室风机控制系统对其它风电远景EN2.3-115型、东汽FDl16A型风力发电机组控制系统可以分别在主控和就地进行监控和操作,主控制器采用冗余配置,系统电源可靠,接地符合要求;CPU负荷率、通讯负荷率、电源容量、风机与监控主机的数据通信速率满足规范要求。风机与监控主10010项目序号评价内容查评情
10、况应得分应扣分实得分整改建议整改时限机组的控制机的数据通信线路采用环布置,不会因单一设备故障影响主控室风机控制系统对其它风电机组的控制1.1.11主控室风电机组控制系统应能实现对风场风机络拓扑图的监视,正确显示风机基础数据和实时数据信息;及时、准确地显示并记录各机组异常报警信息及保护动作信息等主控室风电机组控制系统能实现对风场风机络拓扑图的监视,正确显示风机基础数据和实时数据信息;能及时、准确地显示并记录各机组异常报警信息及保护动作信息等10010查评人:某彬日期:202*-7-301.1.2主变压器(含电抗器、消弧电圈)(130分)安全评估项目查评情况及整改建议标准项数无关项数实查项数扣分项
11、数应得分实得分得分率11011313011386.92项目序号评价内容查评情况应得分应扣分实得分整改建议整改时限1.2.1升压站主变压器油中溶解气体色谱分析应按规定周期进行测试,其数据和产气率结果不应超过注意值;66kV及以上变压器油中含水量、5OOkV变压器查阅交接试验报告,升压站一台22OkV变压器、箱变交接试验合格,特项试脸合格,沮卜击穿电压:1号灌:49.6kv,2号灌50.2kV,油耐压试验合格20515根据电气装置安装工程电气设备交接试验标准第7.0.2条要求,主变局放试验后、投运后(1天、10天、30天)应进行油色尽快整改项目序号评价内容查评情况应得分应扣分实得分整改建议整改时限
12、油中含气量应符合要求问题:没有主变新油的、投运后的局放试验后的色谱分析报告谱分析试验1.2.2变压器油的电气试验应合格(击穿电压、90的tg)查阅交接试验报告,变压器油90的tg为0.263,试验报告、新油体积电阻率为5.36EIl试验合格100101.2.3运行中的变压器上层油温不应超出规定值,温度计及远方测温装置应准确、齐全;测温装置应定期校验:变压器各部位不应有渗漏油现象主变各部位没有渗漏油现象。满负荷时上层油温没有超出规定值,主变负荷在40MW时,变压器就地油温显示为42,绕组温度为44;监控室显示油温为39C,绕组温度为42,变压器接地和监控室温度相符,变压器测温装置交接时进行了校验
13、200201.2.43566kV的8MVA及以上变压器和HOkV及以上变压器油枕中应采用胶囊、隔膜、金属波纹管式等油与空气隔离措施主变油枕中采用了胶囊进行了油与空气的措施隔离100101.2.5变压器高压套管及油枕的油位应正常主变油枕的油位正常,高压套管为充油磁套管,油位指示窗口清晰100101.2.6变压器净油器应正常投入,吸湿器维护情况应良好、呼吸器运行维护良好主变器净油器投入正常,吸湿器、呼吸器运行维护情况良好100101.2.7变压器高、低压套管接头不应有发热现象查阅运行记录及红外测温记录,主变高、低压套管接头没有发热现象,红外测温记录完整合格100101.2.8强迫油循环变压器冷却装
14、置的投入与退出应符合规程要主变的冷却系统为自然油循环风冷,没有缺陷,冷却系统有两个独10010项目序号评价内容查评情况应得分应扣分实得分整改建议整改时限求;冷却系统应有两个独立电源并定期进行自动切换试验;变压器的冷却系统(潜油泵、风扇等)不应存在缺陷立电源并定期进行了自动切换试验;切换试验记录完整,变压器的冷却系统(风扇等)没有缺陷1.2.9变压器的铁芯不应存在多点接地现象问题:查阅运行记录,没有进行主变压器定期铁芯接地电流的测试1010O根据变压器运行规程要求,变压器应定期进行铁芯接地电流的测试尽快整改1.2.10涉变压器分接开关接触良好;有载开关及操作机构无缺陷;有载开关及操作机械按规定进
15、行检修问题,检查交接试验报告,没有主变有载分接开关交接试验时使用仪器,试验内容1028根据电力变压器运行规程第5.4.1、5.4.2、5.4.3条要求,应进行主变有载分接开关交接试验试验报告应标明试验时使用仪器,试验内容尽快整改1.2.11变压器交接、出厂试验报告及有关图纸应规范、齐全、完整查阅档案,变压器交接、出厂试验报告及有关图纸规范、齐全、完整10O10日期:202*-7-28查评人,付天九1.13高压配电装置(190分)安全评估项目查评情况及整改意见标准项数无关项数实查项数扣分项数应得分实得分得分率15O15319016888.42项目序号评价内容查评情况应得分应扣分实得分整改意见整改
16、时限1.3.1高压电气设备应满足当地气象、地理环境的条件,SF6断路器应能在低温情况下正常运行查阅交接试验报告、出厂资料,可行性研究报告,升压站内220kVSF6断路器(一台)能够满足当地最低环境温度下运行要求,断路器要求环境温度为-40到+50C,当地环境温度为-39.4C到+38,能够满足开关运行要求200201.3.2断路器应进行SFg水分含量测定、SF6气路系统检漏及SR压力表检验等查阅交接试验报告,升压站内编号为251的SR断路器交接时进行了SF6气体水分含量测定、SF6气路系统检漏试验均合格。开关特性试验数据为,合闸时间A:58.2ms;B:59.2ms;C:58.8ms:分闸时间
17、:A:24.1ms;B:26.3ms;C:26.5ms;合闸不同期为:1.0ms;分闸不同期为:2.4ms;试验合格问题:没有进行SF6新气体化验分析1028按照变电站运行导则的要求应进行SF6气体化验分析尽快整改1.3.3断路器切断故障电流后,应按规程进行检查,并采取相应措施断路器运行以来没有发生切断故障电流情况10010项目序号评价内容查评情况应得分应扣分实得分整改意见整改时限1.3.4断路器不应存在其他威胁安全运行的重要缺陷(如断路器拒分、拒合、偷跳、真空度低、SF6系统泄漏严重者)查阅交接试验报告、运行记录,断路器不存在威胁安全运行的重要缺陷(如断路器拒分、拒合、偷跳、真空度低、SF6
18、系统气压低等)100101.3.5隔离开关应满足开断母线电容电流能力(对于母线装有电容式电压互感器的尤应注意)查阅出厂资料,隔离开关满足开断母线电容电流能力100101.3.6隔离开关操动机构的动作情况是否灵活、无卡涩;隔离开关闭锁装置应可靠、齐全查阅交接试验记录、运行记录和现场查看,隔离开关操动机构动作灵活、无卡涩;隔离开关闭锁装置可靠、齐全100101.3.7避雷器配置和选型应正确、可靠,放电计数器动作应可靠,监视电流表指示应正确查阅设备台帐及现场检查,避雷器配置和选型正确、可靠,放电计数器动作可靠,监视电流表指示正确100101.3.8电压互感器、电流互感器、耦合电容器和套管不应存在渗漏
19、油现象;SF6绝缘互感器压力应正常,表计应定期校验现场查看,电压互感器、电流互感器和套管不存在渗漏油现象200201.3.9电缆头(接头)应完好、清洁,无溢胶、放电和发热等现象查阅红外测温记录,电缆头(接头)完好、清洁,无溢胶、放电等现象问题,没有35kV电缆头的红外测温记录15150根据变电站运行导则条要求,应进行35kV电缆头的测温尽快整改项目序号评价内容查评情况应得分应扣分实得分整改意见整改时限1.3.10凡穿越墙壁、楼板和电缆沟而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞、竖井必须用防火堵料严密封堵;靠近充油设备的电缆沟,应设有防火延燃措施,盖板应封堵穿越墙壁、楼板和
20、电缆沟进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞、竖井已用防火堵料进行了严密封堵;靠近充油设备的电缆沟,有防火延燃措施,沟盖板已进行了封堵200201.3.11电缆隧道、电缆沟堵漏及排水设施应完好,分段阻燃措施符合要求检查35kV配电室电缆隧道、电缆沟堵漏及排水设施完好,风机底部电缆防火封堵规范,35KV配电室、SVG室电缆遂道电缆分段阻然措施规范,配电室开关柜低部电缆防火封堵规范问题,部分风机箱变低压侧电缆防火封堵泥脱落,35KV配电室站用变柜底部电缆没有进行防火封堵,没有沟盖板15510根据电力设备典型消防规程第7.4.3条要求,重新检查风电场部分风机箱变低压侧电缆防火封
21、堵情况,对防火泥脱落的重新进行封堵,35KV配电室站用变开关柜低部电缆进行防火封堵,配置沟盖板尽快整改1.3.12电缆夹层、隧道、竖井、电缆沟道应保持整洁,不得堆放杂物;电缆沟洞严禁积油现场检查,电缆隧道、竖井、电缆沟道整洁,无杂物;电缆沟洞无积油200201.3.13组合电气(GIS)不存在威胁安全运行的重要缺陷(如断路器拒分、拒合、偷跳,SF6系统泄漏严重者,分、合闸电磁铁的动作电压偏高等)现场检查,开关不存在威胁安全运行的重要缺陷(如断路器拒分、拒合、偷跳,SF6系统泄漏严重者,分、合闸电磁铁的动作电压偏高等)10010项目序号评价内容查评情况应得分应扣分实得分整改意见整改时限1.3.1
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