工程建设公司QC小组提高料位计一次安装合格率成果汇报书.docx
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1、提高料位计一次安装合格率中国一冶机电公司自动化部QC小组一、工程概况在石油、化工、冶金、轻工等工业生产中,物料料位的监测和控制是确保生产正常运行的重要环节。在实际施工过程中,料位计一次安装不合格会影响试生产的正常进行,需要进行二次安装和调整。而料位计的二次安装和调整除增加费用外,往往会受到现场条件的制约而增加危险性,有时其恶劣的环境条件也不利于施工人员的身心健康。因此应确保料位计安装的一次成功率,可为系统稳定投入运行创造条件。二、小组简介表2.1小组情况介绍表小组名称中国一冶机电公司自动化部QC小组课题名称提高料位计一次安装合格率小组注册号YYJD-DOI小组成立时间2004年1月课题注册号Y
2、BAZ2011001课题注册时间2011年1月课题类型现场型活动时间2011年3月-2011年11月小组人数10人平均TQC受教育学时112学时活动频率4次/月活动出勤率100%序号姓名性别文化程度职称组内职务组内分工1男本科工程师组长全面组织2男本科工程师副组长方案设计3男本科教授级高工副组长程序指导4男本科高级工程师组员技术指导5男本科高级工程师组员技术指导6女本科工程师组员具体实施7女本科工程师组员具体实施8男本科工程师组员具体实施9男本科工程师组员具体实施10女本科政工师组员资料收集整理小组曾多次获得全居优秀质量管理小组荣誉称号。小组成员本着勤奋求实,奋进不止的精神,决心继续发扬小组的
3、自身优势,为企业解决好更多的实际问题。三、课题选择1)选定课题上期回顾:在上次活动中,小组对自动化部在仪表安装工程中存在的问题进行了亲和分析。我部自动化仪表一次安装缺陷图3.1课题选择亲和图制图人:郑运洪审核人:李德家制图日期:2010.3.12从亲和图中总结出了三个课题:课题A:提高变送器一次安装合格率课题B:提高料位计一次安装合格率课题C:提高测温元件一次安装合格率针对上述三个可选课题,小组成员从解决问题的迫切性、重要性、预期效果和可实施性四个方面进行评估和验证:表3.1可选课题评估表可:生评估打分忠课题IT晓峰同德家享和平郑运洪宁友元廖红玉程飞罗培朱童瑜a评分,a-得分课题A迫切性531
4、333353130114重要性553353153538预期效果333333513128可实施性311133111318课题B迫切性333555111330124重要性311531535128预期效果135533135332可实施性155311355534课题C迫切性155133535536142重要性535315313332预期效果可实施性553155351538533553533136制表人:童瑜审核人:郑运洪制表日期:2010年3月13日表3.2三类仪表一次安装合格率统计表统计时间2009年2010年总敷3月4月5月6月7月8月9月1。月11月12月1月2月变安装数量(只)11399108
5、7589162112111971051171391327|2一次合格数(只)10792987185153101102891011121311242器一次合格率(%)94792.990.794.695.594.490.291.991.896.295.794.293.6I安舞量151812171619211613171516Jd一次合格数(只)141511151517191512151414176一次合格率(%)93.383.391.788.293.889.590.593.892.388.293.387.590.3测安装数量(只)1241098623415714520267694955531350
6、一次合格数(只)103957620313313216459584448471162空一次合格率(%)83.187.28886.784.79181.288.184.189.887.388786.1制表人:童瑜审核人:郑运洪日期:2010.3.22根据三类仪表一次安装合格率统计表画出折线图:T-变送器一一料位计一O-测温元件变送器平均值 料位计平均值 测温元件平均值制图人:登瑜图3. 2一次安装合格率折线图审核人:郑运洪日期:2010. 3.22验证的课题活动顺序和评估值如下:表3.3上次QC活动课题可选评估结果课题序号课题名称统计数量(只)一次安装合格率(%)课题可选评估值1提高测温元件一次安装
7、合格率135086.11422提高料位计一次安装合格率19590.31243提高变送器一次安装合格率132793.6114制表人:童瑜审核人:郑运洪日期:2011.3.8小组对得分最高的课题“提高测温元件一次安装合格率”展开了活动,取得了良好的效果,被中质协评为全国优秀QC小组。本期策划:为进一步解决仪表安装的问题,小组经过充分讨论决定再接再砺,将上次得分据次要位置“提高料位计一次安装合格率”作为本次QC活动的课题。2)制定小组活动计划表表3.4小组活动计划表P活动项目活动时间(2011年3月2011年11月)2011.32011.42011.52011.62011.72011.82011.9
8、2011.102011.11选择课题n现状调查=tr设定目标原因分析4要因确认H制定对策4D对策实施=XC效果检查A效果巩固活动总结I制表人:廖红玉审核人:郑运洪日期:2011.3.13四、现状调查1)目前现状为使统计的一次安装合格率更真实,小组扩大数据统计范围,收集了2010年3月至2011年2月为期12个月安装的557只各种规格的料位计,并对其一次安装的合格率数据进行了分析:表4.1料位计一次安装合格情况统计表统计扉间安装数(只)一次合格数(只)一次不合格数(只)一次合格率(%)2010年3月3936392.314月4942785.715月3733489.196月6557887.697月5
9、250296.158月5145688.249月5147492.1610月4441393.1811月4238490.4812月4339490.702011年1月3937294.872月4540588.89合i5575055290.66100.00%95.0090.00%85.0080.00%ERI oION 贝二 OTON 工OI oION 工6 OION EOTON 咬Z OION 工9 OION 出g OltON 工寸OION 吸E OION分胎辟一聘合情制图人:童瑜日期:2011.3.15图4.1料位计一次安装合格率折线图审核人:郑运洪结果显示,料位计的一次安装合格率平均值为90.66%,
10、还有提高的空间。2)行业水平及历史最高水平小组调查了料位计一次安装合格率的同行业水平和自动化部历史最好水平。如下表:表4.2料位计一次安装合格率行业及历史最好水平调查表序号项目名称统计数量(只)一次安装合格数(只)合格率%最高水平%1本部目前水平55750590.662同行水平92.896.63本部历史最好水平96.15制表人:童瑜审核人:郑运洪日期:2011.3.223)找出问题症结为找出料位计一次安装合格率不高的症结所在,小组应用分层法将收集到料位计一次安装不合格的数据从不同的角度进行分层分析,见下表4.3料位计一次安装不合格率分层分析表按时间分时间2010年2011年3月4月5月6月7月
11、8月9月10月11月12月1月2月不合格(只)374826434425频率(%)7.6914.2910.8112.313.8511.767.846.829.529.305.1311.11按介质分介质(X)固体液体安装数(X)323234不合格(只)2923频率(%)9.09.8按工程分臭别转炉高炉烧结石化制氧礼机安装数(只)22486120523837不合格(只)20812534频隼(%)8.99.3109.67.910.8按种美分奏别接触式料位计非接触式料位计安装数(X)232325不合格(只)1933频率(%)8.210.2按故障类型分故障臭病测量值现动测量值不准确输出故障信号无,出信号就
12、地无显示不合格(只)1923532频率(%)36.544.29.65.83.8小计不合格(只)52不合格率(%)9.34制表人:廖红玉审核人:郑运洪日期:2011.4.13小组根据料位计一次安装不合格率分层分析表分别作出柱形图如下:50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%图4. 2料位计一次安装不合格率分层柱状图从图表可见,料位计一次安装合格率与安装的月份、测量介质、工程类别以及所属种类关系不大,而与发生的故障类别有很大的关系。因此分析“故障类别”是保证料位计一次安装合格率的关键。小组根据故障类别的相关数据作出频数表。表4.4料位计一次安装不合格须数表序号调查项目
13、频数(只)频率(%)累计频率(%)1测量值不准确2344.244.22测量值跳动1936.580.83输出故障信号59.690.44无输出信号35.896.25就地无显示23.8100.0合计N=52制表人:廖红玉审核人:郑运洪日期:2011.4.14根据频数表做出排列图:从排列图可以直观地看出,“测量值跳动”和“测量值不准确”占全部故障类别的80.8%,是料位计一次安装合格率低的主要症结。4)目标理论分析经过计算和分析,小组认为由于料位计一次安装不合格的主要症结占不合格数的80.8%,如完全解决可以将成功率提高到:1-(1-90.66%)X(1-80.8%)=98.21%分析同行料位计安装的
14、成功经验,对比现行安装方法和安装技术,大家一致认为:通过改进,以小组目前的技术实力至少可以解决主要问题的70%,也就是:1-(1-90.66%)X(1-80.8%X70%)=95.94%且本部门料位计一次安装合格率也曾经达到过96.15%。五、确定目标小组经过充分的讨论,综合分析同行的最好水平和本部门历史最高水平,最终确定将料位计一次安装合格率296%,作为本次活动的目标值。图5.1活动目标对比图制图人:廖红玉审核人:郑运洪日期:2011.4.21六、原因分析针对“测量值跳动”和“测量值不准确”两大症结,小组运用头脑制图人:廖红玉审核人:郑运洪日期:2011.4.25根据关联分析,小组找到9条
15、末端因素(如表6.1):表6.1末端因素汇总表序号末端因素1安装人员技能不足.2支架结构不合理3液面波动大4粉末上扬时间长5线路屏蔽不良6容器内结构阻碍7料位计离进料口近8料位计离容器壁近9支架角度调整方法不当制表人:廖红玉审核人:郑运洪制表日期:2011.4.25七、要因确认小组针对每一个末端因素,制定出要因确认计划表,并逐一确认。表7.1要因确认计划表序另一末端因素确认内容确认方法认准确标负责人完成时间1安装人员技能不足安装人员的作业技能是否满足安装要求理论和实际操作考核理论和实际综合评分290分2011年4.30前2支架结构不合理支架结构是否影响料位计角度调整现场调查支架结构对角度调整的
16、影响为02011年4.27前3液面波动大液面波动时测量结果是否合格现场验证测量误差率0.5%2011年5.1前4粉末上扬时间长固体物料下料时粉末上扬时间是否过长现场测量料位计测量值波动时间1分钟2011年5.1前5线路屏蔽不良现场元件至控制室的线路是否屏蔽良好现场调查线路屏蔽接地正确率100%2011年5.5前6容器内结构阻碍料仓内是否有结构件阻碍信号发射现场测量结构件与料位计投影距0.1mm2011年5.7前7料位计离进料口近料位计安装位置与进料口距离是否合适现场测量安装位置与进料口距离0.1mm2011年5.15前8料位计离容器壁近料位计安装位置与容器壁距离是否合适现场测量安装位置与容器壁
17、距离0.1mm2011年5.20前9支架角度调整方法不当料位计安装时支架角度调整方法现场调查调整方法不应影响角度调整准确率2011年5.22前制表人:廖红玉审核人:郑运洪制表日期:2011.4.25要因确认一:安装人员技能不足确认标准:对安装人员的技能考核不低于90分确认情况:小组对仪表安装工进行了自动化仪表安装的理论知识和实际操作考核。考核抽查情况如下:表7.2安装工技能考核表x姓名检查项张X姚XX宁XX刘XX陈X张XX王XX李XX谢XX潘X刘XX陈X郑X理论考核30%93959592939591939592889194安装技能考核70、91898994918990918994959389综
18、合得分91.690.890.893.491.690.890.391.690.893.494.192.490.5平均分91.7制表人:廖红玉审核人:郑运洪制表时间:2011.4.27确认结果:从技能考核表可以看出,仪表安装工的技能达到要求。确认结论:非要因要因确认二:支架结构不合理确认标准:支架结构对角度调整的影响为0确认情况:图7.1 现场所用固定支架2011年4月25号到27号,小组对多个施工现场已经安装和工厂正运行的料位计的支架进行调查,发现目前料位计的安装普遍采用固定支架。小组认为支架结构特别是固体料位的支架结构对支架角度的调整起着决定性的作用,固定支架因结构固定会增加支架角度调整的难度
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