永鑫化工30万吨FCC汽油加氢装置标定总结材料报告材料10.17.doc
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1、30万吨/年FCC汽油加氢装置标定总结报告某某XX化工股份(简称“XX化工) 30万吨/年催化汽油选择性加氢脱硫装置,于2013年8月上旬装填了安耐吉能源工程技术提供的ALT-1和AGP-1催化剂,该装置于8月21日一次投料开车成功。该催化剂可生产满足国家标准的国(硫含量小于50ppm)或国硫含量小于10ppm汽油。装置开工初期,根据市场情况,仍按照国汽油 (硫含量小于150ppm) 组织生产。至2013年9月下旬,该装置投产已一月有余,根据XX化工公司安排,对装置进展初期标定。标定目的:n 重点考核装置辛烷值损失情况n 考察催化剂活性与选择性情况n 通过标定,找到适宜的工艺条件,为以后的正常
2、生产提供指导依据。在XX化工的精心组织和安排下,2013年9月24-26日,进展了操作调整和优化。9月27-29日,对装置进展标定。由于XX化工销售任务较重,要求标定不能影响汽油出厂,在保证产品质量的前提下进展工艺调整,调整工作缓慢有序进展。下面是本次标定的总结报告。XX化工160万吨/年重油催化裂化装置于今年8月投产。所产汽油一局部供本装置做原料。目前该催化装置生产的原料汽油硫含量低,烯烃少。具体催化汽油性质列于表2.1。从表2.1中数据可见,原料汽油硫含量很低,约300400ppm,烯烃含量不高,约33%。馏程较轻,终馏点控制在193-194。24-26日,进展装置操作调整优化工作。虽然对
3、汽油加氢装置进展了精心优化,但因现场条件所限,局部操作条件调整至标定前仍不理想。具体如下: 一反(R001)入口温度低,床层温升偏小,床层温升正常仅1-3。主要受系统蒸汽压力低正常仅0.7-0.8MPa所限。 二反(R201)循环氢量小,为6300Nm3/h左右,氢油比偏低,仅180-190h-1,切换压缩机后,循环氢量变化不大。 预分馏塔塔顶气相冷却负荷小,回流比拟低,影响轻重汽油分割效果。轻重汽油重叠4-5。 新氢CO和CO2超标,至27日标定时,CO+CO2含量仍达180ppm以上。以上操作条件,因客观条件所限,暂时无法解决,与车间商议就现有工况进展标定。27日和28日上午9:00集中采
4、样做全分析。29日上午,仅做辛烷值测定。现将9月27至29日的标定数据与操作条件汇总至表4.1表4.5。标定期间,产品汽油按照国标准控制,根据辛烷值损失情况,操作仍做逐步优化。第一天27日因循环氢系统CO和CO2含量高,反响温度较高,混合汽油含硫为41.2ppm,辛烷值损失偏大,为1.8,第二天28日循环氢系统CO和CO2大幅降低,反响入口温度降低10,混合汽油含硫为30.19ppm,辛烷值损失1.42。第三天29日反响入口温度再降低1,混合汽油含硫为48.83ppm。辛烷值损失1.2。为便于比拟,选择标定前9月25日数据进展比照,9月25日混合汽油含硫为77.26ppm,满足国标准。由表4.
5、1数据可见,标定期间R001入口温度141-142,温升2左右,氢油比为2.9-3.5Nm3/m3;受系统蒸汽温度影响,R001入口温度偏低,温升偏小。从分馏塔顶气氢气含量分析来看,氢油比适宜。从表4.2来看,轻汽油回流量过小,回流比仅0.2-0.35,轻、重汽油重叠4-5,主要受塔顶气相冷却负荷限制,假如加大回流量,如此会降低轻汽油拔出率。导致辛烷值损失加大。从表4.3来看,R201反响入口温度,28日降低10,而加氢重汽油在原料硫含量增加的情况下,精制重汽油硫含量仍明显降低。分析原因,27日新氢杂质主要是CO和CO2较多,如表6.1所列,循环氢气体中CO和CO2含量高。28日,新氢、循环氢
6、纯度较高,CO和CO2杂质明显减少。判断为CO和CO2对加氢脱硫有较强的抑制作用。选取9月27日8:00-29日8:00两天累计数据,进展物料衡算,其物料平衡,见表5.1。每小时损失768kg,占原料汽油2%,而此局部损失大局部为高辛烷值汽油。应通过优化、改造预分馏系统进展回收。标定期间对各种气体组成、油品性质的分析数据列于表6.1表6.8。标定期间混合汽油满足国标准。6.1 轻汽油逸失量较大 从表6.3可以看出,分馏塔顶气体C4和C5含量累计达20%以上,28日分析C6竟达3%,说明轻汽油的逸失量较大。影响辛烷值和加工损失,应通过提高操作压力等措施加以回收。6.2 二烯烃饱和不充分,硫含量约
7、500ppm,硫醇硫910ppm。因厂方无法分析出原料和产品中的二烯烃,无法判断出二烯烃的饱和情况,但结合预处理反响器温升较低,R-201差压上升较快的情况,分析二烯烃饱和不充分。6.3 催化剂选择性脱硫效果好-1,入口温度245,出口温度262的条件下,将预处理重汽油硫含量从约550ppm降低到27ppm左右,加氢脱硫率达到95%,说明催化剂具有很高的加氢脱硫活性,而且温升只有18,新氢消耗小。从28日原料汽油和混合汽油族组成分析来看,混合汽油芳烃体积分数减少0.1%,说明芳烃饱和反响根本没有发生;混合汽油烯烃体积分数减少仅1%,说明辛烷值损失应该比拟小。因此,安耐吉汽油选择性加氢催化剂在达
8、到深度脱硫的同时,烯烃饱和程度低,选择性脱硫效果好。6.4 辛烷值损失低25日,按照国汽油生产时,辛烷值损失为0.87。27-29日,按照国标准生产,随着二反R-201入口温度降低,辛烷值损失逐渐减小,28日,在降低R-201反响入口温度10后,研究法辛烷值损失由1.8降至1.42。29日,在进一步降低R-201入口温度至244,温升16时,混合汽油总硫为48.83ppm,辛烷值损失为1.2。从29日轻汽油干点和总硫来看,轻汽油还可以多拔一些,实际辛烷值损失还可以进一步降低。7.结 论从催化汽油加氢装置的标定考核数据,以与自开工以来装置运转情况来看。可以得出如下结论: 采用安耐吉公司提供的汽油
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